導(dǎo)讀:磁翻板液位計(jì)維修案例:為工業(yè)液位測(cè)量保駕護(hù)航
在工業(yè)生產(chǎn)中,磁翻板液位計(jì)是監(jiān)測(cè)液位的關(guān)鍵設(shè)備,其穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)生產(chǎn)安全與效率至關(guān)重要。一旦出現(xiàn)故障,及時(shí)有效的維修BIBU可少。以下通過(guò)多個(gè)典型維修案例,為大家詳細(xì)介紹磁翻板液位計(jì)常見(jiàn)故障的診斷思路與維修方法,助力提升工業(yè)液位測(cè)量的可靠性。
某化工企業(yè)在日常巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)罐液位有明顯變化,但上海自?xún)x表⑤廠磁翻板液位計(jì)的翻板卻毫無(wú)動(dòng)作。工作人員首先觀察了與磁翻板液位計(jì)相連的玻璃液位計(jì),其指示正常,由此確定工藝液位實(shí)際是在變化的。接著,按照維修流程,對(duì)磁翻板液位計(jì)進(jìn)行排污沖洗。關(guān)閉上部取樣閥后,緩慢開(kāi)啟和關(guān)閉排污閥,然而排污后故障依舊存在。隨后,維修人員使用磁鐵從液位計(jì)底部自下而上對(duì)翻板進(jìn)行磁性吸引,發(fā)現(xiàn)翻板能夠正常變化,這表明翻板本身并無(wú)問(wèn)題。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),玻璃護(hù)板因之前的外力撞擊發(fā)生了輕微變形,導(dǎo)致翻板中軸不同心,從而無(wú)法跟隨浮子的磁性正常翻轉(zhuǎn)。更換變形的玻璃護(hù)板后,磁翻板液位計(jì)恢復(fù)正常工作,準(zhǔn)確顯示液位變化。
一家煉油廠的上海自動(dòng)化儀表三廠磁翻板液位計(jì)在運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)了磁翻板指示混亂的情況。維修人員到現(xiàn)場(chǎng)后,初步判斷可能是翻板的小磁鋼磁性減弱導(dǎo)致 “亂磁” 現(xiàn)象。由于該液位計(jì)測(cè)量的是易汽化介質(zhì),在工況不穩(wěn)定時(shí),如從儲(chǔ)罐內(nèi)抽出液體,液面上部空間增大,氣相壓力降低,部分液體汽化產(chǎn)生大量氣泡。這些氣泡進(jìn)入液位計(jì)測(cè)量導(dǎo)管,形成上升的氣相段,氣相段上升時(shí)使浮子運(yùn)動(dòng)速度過(guò)快,與外部磁翻板失去磁連接,進(jìn)而造成指示混亂。維修人員用磁鐵對(duì)翻板進(jìn)行磁性吸引,試圖糾正 “亂磁”,但效果不佳。經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)部分小磁鋼確實(shí)因長(zhǎng)期使用磁性大幅減弱。更換這些磁性減弱的小磁鋼后,并在工藝操作中盡量保持工況穩(wěn)定,磁翻板液位計(jì)的指示恢復(fù)正常,準(zhǔn)確反映液位情況。
上海儀表五廠磁翻板液位計(jì)在使用中,顯示液位與實(shí)際液位存在明顯偏差。維修人員了解到,該液位計(jì)測(cè)量的液體在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)混雜許多氣泡,液帶氣現(xiàn)象隨生產(chǎn)變化而改變。當(dāng)這種介質(zhì)進(jìn)入液位計(jì)測(cè)量導(dǎo)管,介質(zhì)密度發(fā)生變化,浮子所受浮力改變,位置也隨之變動(dòng),*終導(dǎo)致翻板指示器指示的液位出現(xiàn)偏高或偏低誤差,通過(guò)磁翻板變送器反映在 DCS 上的顯示同樣不準(zhǔn)確。在這種情況下,單純維修液位計(jì)無(wú)法根本解決問(wèn)題。維修人員與工藝部門(mén)溝通協(xié)調(diào),改進(jìn)了生產(chǎn)操作條件,減少了液體中氣泡的產(chǎn)生。同時(shí),對(duì)液位計(jì)進(jìn)行校準(zhǔn),調(diào)整了浮子的配重,使其能更準(zhǔn)確地適應(yīng)變化后的介質(zhì)密度。經(jīng)過(guò)一系列措施,磁翻板液位計(jì)的液位顯示偏差問(wèn)題得到有效解決,為食品加工過(guò)程中的液位控制提供了可靠數(shù)據(jù)。
某制藥企業(yè)發(fā)現(xiàn)磁翻板液位計(jì)的遠(yuǎn)傳信號(hào)與就地指示的液位不一致。維修人員首先對(duì)磁翻板變送器的供電電壓和信號(hào)線(xiàn)路進(jìn)行檢查,確認(rèn)其正常。隨后,重點(diǎn)排查干簧管及電阻組件,發(fā)現(xiàn)存在接觸不良的問(wèn)題。由于干簧管受其他磁場(chǎng)干擾,導(dǎo)致誤動(dòng)作,標(biāo)稱(chēng)電阻值發(fā)生變化,進(jìn)而出現(xiàn)液位顯示偏差。維修人員對(duì)干簧管進(jìn)行了清潔和調(diào)整,重新固定連接部位,確保接觸良好。同時(shí),在液位計(jì)周?chē)O(shè)置了屏蔽裝置,減少外部磁場(chǎng)干擾。經(jīng)過(guò)維修調(diào)試,磁翻板液位計(jì)的遠(yuǎn)傳信號(hào)與就地指示恢復(fù)一致,保障了制藥生產(chǎn)過(guò)程中液位數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸與監(jiān)控,滿(mǎn)足了生產(chǎn)工藝對(duì)液位控制的要求。
通過(guò)以上這些維修案例可以看出,磁翻板液位計(jì)的故障類(lèi)型多樣,涉及機(jī)械部件、磁性元件、介質(zhì)特性以及外部干擾等多方面因素。在實(shí)際維修過(guò)程中,維修人員需要綜合運(yùn)用多種檢查手段,準(zhǔn)確判斷故障原因,采取針對(duì)性的維修措施,才能快速高效地解決問(wèn)題,確保磁翻板液位計(jì)穩(wěn)定可靠運(yùn)行,為工業(yè)生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供有力支持。同時(shí),企業(yè)也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)液位計(jì)的日常維護(hù)保養(yǎng),定期檢查,預(yù)防故障發(fā)生,提高生產(chǎn)的安全性與穩(wěn)定性。
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